“他干起事来就像‘牛’一样‘倔’,只要是他认准的事,就一定要干出个样子。凭借这股‘倔’劲儿,在机电维护中,他勇往直前、见招拆招,破解了一项项疑难杂症。”这是大家给他最多的评价。他是中铁广州局深圳公司前海市政项目部电工王刚,遇事执着、肯学肯钻,实现了从一名普通劳务工到高级电工技师的“破茧化蝶”。
拼不了学历,拼努力
1994年对王刚来说是人生的转折点。那一年,由于家里穷,16岁的王刚便辍了学,踏入社会学起了“电”这门谋生的手艺。刚接触电那会儿,面对蜘蛛网状的电路,晦涩难懂的电学,中专未毕业的王刚好似在看“天书”,但性格倔强的他暗暗给自己打气:“学历不够,就拿努力来凑!不懂,就一点一点学!”从那时起,除上培训课外,稍有空闲,他就围着师父转,问这问那,苦活累活都抢着干,就是为了师父能多教点技术;晚上回到宿舍,他还要把学习、操作中碰到的难题记录下来,翻阅书籍,潜心琢磨。
就这样,王刚凭着骨子里那股“倔”劲儿,坚持了下来。一年下来,他从一窍不通的“门外汉”成长为一名合格电工,连师父都说他肯吃苦,脑瓜子活,是块学电的好料。而这段学徒经历给他留下的不单是一门职业技能,更养成了他肯学肯钻、遇难则刚的干事风格。后来,王刚在工作之余又考取了高级电工技师资格,实现了从一名普通劳务工向新时期技术工人地转变。
动蛮力不行,动脑子
“作为一名技术工人,不仅要吃得了苦,踏实肯干,还要动脑壳,学会巧干。”这是王刚时常告诫自己的一句话。
2016年4月,王刚当时所在的项目部正在紧锣密鼓预制沉箱,由于单件沉箱体量大(平均长25米、宽18米、高18米),养护就成了困扰项目施工的一大难题,若采用传统的人工洒水养护,人工投入多、水资源浪费严重不说,还极可能养护不及时,影响沉箱外观质量。如何才能养护好这些预制大构件,项目领导第一时间想到了王刚。
事关整个工程“颜面”,容不得半点马虎。接到任务后,王刚连夜翻阅资料,找寻可借鉴的经验,他发现最常用的旋转式喷淋系统由于喷嘴高出地面,在施工中极易被损坏,并不适用。他摒弃了常规做法,买来压力表、增压泵、水管、弯头等材料决定根据实际自制喷淋系统。在研制过程中,工友们看到他接连几天围着沉箱转圈圈,在笔记本上把原理图改了又改。大家都劝他:“你一个劳务工折腾不出来就算了,领导也不会怪你,让咱项目上的大学生研究去。”听到这些话,王刚“倔”劲儿又上来了,变得更加“吹毛求疵”,像水管打孔的间距多少合适、孔径多大、怎样才不影响施工等问题都在他的考量范围,就连多一个90度弯头会降低0.05兆帕水压也在他的计算当中,因为在他眼里每个细节都可能决定成败。
功到自然成。经过反复实验,王刚最终“量身”打造了三套自动喷淋养护系统,既实现了养护自动化、规范化,又减少了人力投入,大大节约了施工成本。他发明的自动喷淋系统也成为项目部的一大亮点,受到各级领导的纷纷点赞。望着沉箱预制场上那一个个表面平整光洁、砼色均匀的“高颜值”沉箱,王刚长长地松了口气。
解难题在行,好样的
夏日的前海,室外犹如“铁板烧”,让人有种要被烤焦的感觉。在前海市政项目工地上,王刚正背着工具包挨个工点巡查,突然电话那头传来一个火急火燎的声音:“王刚,请立即到车行联络道基坑处,水泵出问题了!”
他不敢耽搁,赶紧往二号工点赶。该工点6台水泵正忙着抽水,其中1台由于渗水含砂量大对抽水管磨损严重导致了破损,问题不大,重新接上新管即可。就在王刚忙着换管时,现场管理员又发现了异样:“水位怎么越抽越高,像是吸水口堵塞了!”王刚查看了水泵排水量,果然小了许多,说明每台水泵都不同程度存在堵塞。若处理不及时,基坑长时间浸泡,耽误施工不说,甚至还有坍塌风险,后果不堪设想。想到这些,王刚先是启用了备用水泵,随后穿上雨靴就下了基坑,准备逐台断电清理。此时最深处水位已齐腰,混杂着海水污染物发出阵阵怪味的泥沙死死裹住了吸水口,他想用手去扒,但怎么也够不着。有人建议用工具去铲,但这极有可能损坏电缆线,得不偿失。
眼看受涨潮影响,水位加速上涨。怎么办?手不行就用脚,王刚又“倔”出了新高度,用一个最“笨”的法子去解决最棘手的问题。于是他一边用脚一点点把泥沙刮开,一边摇松潜水泵再使劲往上提,虽然费劲但也有效。就这样,王刚顶着烈日在水里泡了2个小时,连头发尖都湿透了。一旁的生产副经理老莫对他竖起了大拇指,赞道:“不愧是项目部的季度之星,果真是好样的!”在那之后,王刚还想了许多小办法大大降低了堵塞率。
这就是“倔”劲儿十足的电工王刚,他如同工地上的一颗小石子,平凡却异常坚韧,在施工一线展现着新时期劳务工的人生风采。 邓平